重庆合川腾辉水泥厂拥有32t/d新型干法水泥生产线一条,1000t/d湿法生产线两条;其中湿法生产线上的水泥磨系统,长期以来一直台时产量不高,影响企业效益的发挥。为此,我们对该系统的2号磨进行综合改造,新上了一台KXW800—K型选粉机,取得了较好的效果,产量、质量有了明显的提高。
1.原系统存在的问题
①系统台时产量偏低,电耗高;
②过粉磨现象严重,比表面积虽高,但强度指标一般,尤其是后期强度增长不快。
2.技术改造措施
针对系统中的不足,我们对2号水泥磨系统进行了综合改造,主要有:
①将开流改为闭路粉磨系统,采用K型内循环选粉机,形成闭路粉磨系统,这样可以解决磨机过粉磨现象。K型内循环选粉机集德国选粉预分离,日本O—Sepa涡流选粉机笼形转子分离,转子选粉机预风分离,旁路除尘分离和粗粉清洗分离于一体,具有较大的处理能力,采用内外循环相结合的方式,收集成品。该机采用德国的减速机,变频调速,主轴釆用日本进口轴承,国产知名品牌强制稀油润滑,易磨处采用进口耐磨钢板及贴耐磨陶瓷片等高端配置,确保设备使用稳定、可靠且使用寿命长。
②对磨内进行改造。改进磨头进料系统,进料装置改为料气分过式,并将勺轮喂料改为螺旋筒进料,加强磨内通风和给料能力;采用新型隔仓板代替原有的双层隔仓板,使之具有较大的过料能力;一仓釆用阿基米德对数螺线性衬板,尾仓釆用双曲面衬板和活化装置;出料装置釆用一种抑制料流的新型出料装置,它具有控制料流和保证二仓合适的料球比,从而保证研磨效率。
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